第一场雪飘落武陵山时,“腾飞”项目的首批五十套齿轮箱体按期交付了。厂区门口贴出了大红的喜报,广播里也循环播放着取得“阶段性胜利”的消息。但谢继远知道,真正的考验才刚刚开始。
庆功会当晚的饭菜尚有余温,第二天一早,负责质检的老陈就敲开了他办公室的门,手里拿着几份检测报告,眉头拧成了疙瘩。
“谢总工,省里‘腾飞’厂反馈回来了。”老陈的声音压得很低,“首批五十套,抽检十套,整体合格,但有四套的第三轴齿轮副,在噪音测试中略高于他们内控标准的上限。对方没说退货,但要求我们分析原因,后续批次必须百分之百达标,否则……会影响后续更大订单的签订。”
谢继远的心沉了一下。他接过报告,上面用红笔圈出了关键数据,旁边是“腾飞”厂质检部门简短却不容置疑的技术意见。噪音略高,意味着齿轮啮合不够完美,可能源于加工精度、热处理变形或装配环节的微小偏差。在实验室或小批量试制时可以忽略的“微小”,放到规模化生产和严苛的市场标准下,就成了必须啃掉的硬骨头。
“原因初步判断了吗?”
“技术科连夜分析了那四套的问题件,”老陈叹了口气,“问题可能出在热处理后的精加工环节。新机床的稳定性没问题,但咱们的工装夹具,在连续加工发热后,有极其微小的弹性形变,累计到一定数量,就可能影响到最后几齿的加工精度。还有就是装配车间,有些老师傅习惯了老产品的公差范围,手上劲道和新要求有细微差别……”
问题浮出水面:不仅仅是设备和技术,更是整个生产体系的质量控制意识和操作习惯,还没有完全跟上新产品的要求。这不是靠一次攻关突击就能解决的,需要水滴石穿的精细化管理和全员素质提升。
谢继远召开了紧急会议。不同于上次决定是否接订单时的凝重,这次会议室里弥漫着一种挫败后的焦虑和急于求成的浮躁。
“肯定是夹具的问题!得换更贵的进口货!”
“装配车间那帮人,就是不上心!得罚,扣奖金!”
“当初就不该接这么苛刻的订单,自己给自己找罪受……”
谢继远静静地听着,直到议论声稍歇,才开口:“换夹具、罚奖金,能保证下一批百分之百合格吗?如果问题根源没找准,换了夹具可能暴露其他问题,罚了奖金可能打击士气,导致更隐蔽的操作敷衍。”
他拿起那份检测报告:“‘腾飞’厂没把我们一棍子打死,
本章未完,请点击下一页继续阅读!